DP6-50×6多级离心泵是油田注水泵站的常用核心设备,主要承担油藏注水增压任务,其运行能耗占泵站总能耗的65%以上。当前部分泵站该型号泵组因长期高负荷运行、工况匹配度不足等问题,存在能耗偏高、运行效率偏低的情况,既增加了油田开采成本,也制约了绿色生产目标的实现。基于此,开展DP6-50×6多级离心泵节能降耗改造实践,对提升设备运行效率、降低生产成本具有重要现实价值。

1、工况匹配度不足,DP6-50×6泵额定扬程与实际注水需求偏差较大,导致泵组长期处于节流调节状态,无功能耗占比达20%以上;
2、核心部件老化磨损,叶轮、导叶等部件因长期输送含砂介质出现磨损、结垢,水力效率下降约15%-20%;

3、驱动系统能效偏低,传统工频驱动无法根据注水负荷动态调节转速,存在“大马拉小车”的能源浪费现象。
二、核心改造技术方案实施1、优化泵体核心部件,更换采用新型水力模型设计的耐磨叶轮和导叶,提升流道光滑度,减少水力损失,同时对泵轴进行强化处理,提升部件使用寿命;
2、加装变频调速系统,选用适配DP6-50×6泵参数的高压变频器,搭配压力、流量传感器构建闭环控制系统,实现电机转速随注水负荷动态调节;
3、整治管路系统,清理进出口管路积垢,更换老化破损管件,优化管路走向减少弯头数量,降低管路阻力损失,提升泵组整体运行效率。
三、改造施工与调试要点1、精准把控部件装配精度,叶轮与轴的配合间隙控制在0.02-0.05mm范围内,确保转子动平衡达标,避免运行振动加剧能耗;
2、规范变频系统安装调试,严格按照电气规程接线,对变频器参数进行多次优化,确保转速调节响应速度与注水负荷变化匹配;
3、分阶段试运行验证,先进行空载试运行,再逐步提升至额定负荷,实时监测泵组电流、电压、出口压力等参数,确保各项指标符合设计要求。
四、改造效果与运维保障1、节能效果显著,改造后DP6-50×6泵运行效率提升至75%以上,单泵日均耗电量降低30-40千瓦时,年节电可达1.08-1.44万千瓦时;
2、运行稳定性提升,设备振动值降低30%以上,平均无故障运行时间延长至8000小时以上,减少了维护频次和成本;
3、建立长效运维机制,定期对泵组部件进行检测维护,及时清理结垢,同时加强变频系统参数监测,确保节能效果长期稳定。
综上,针对DP6-50×6多级离心泵的工况特点和运行问题,通过核心部件优化、变频系统加装及管路整治等改造措施,可有效实现节能降耗目标。此次改造实践为同类型号离心泵在油田注水泵站的节能改造提供了可行参考,后续需持续加强运维管理,确保设备长期高效稳定运行。