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我干精密设备维修快十五年了,圈内人都叫我 “老周”,不是因为年纪大,是因为我修过

我干精密设备维修快十五年了,圈内人都叫我 “老周”,不是因为年纪大,是因为我修过的机器,小到几十万的数控车床,大到上千万的进口生产线,基本没出过二次问题。这次找我修机器的是 “盛达机械”,他们家那条德国进口的 K3000 精密冲压机,是生产线的核心设备,坏了三天,找了俩外地工程师都没修好,生产线停一天损失就十几万,最后还是他们技术总监老吴通过朋友找到我。 我接到老吴电话的时候,正在老家帮着老爹修他那台老掉牙的拖拉机。一听是 K3000 出了问题,我手上动作顿了一下,这机器我之前在行业交流会上听过,性能是真牛,但结构也复杂得一批。老吴在电话里急得声音都劈叉了,说这机器要是再修不好,厂子这月就得亏得底儿掉。我让他别慌,问清楚故障表现,他说冲压机启动后,运行不到半小时就突然停机,重启几次都这样,之前那两个工程师检查了电路和控制系统,也没找出毛病。 挂了电话,我跟老爹打了个招呼,收拾好工具箱,连夜往盛达机械赶。到了厂子,已经是第二天凌晨。老吴早就在门口等着了,引着我直奔那台 K3000。车间里灯光亮如白昼,周围几个工人眼睛熬得通红,看得出都急坏了。我围着机器转了一圈,先大致观察了下外观,没发现明显的损坏痕迹。然后让老吴把机器之前的维修报告拿给我看,两个外地工程师的结论都是控制系统偶发性故障,但具体原因没查出来。 我戴上手套,打开机器的控制面板,开始逐个检查线路和电子元件。这过程就跟大海捞针似的,K3000 的控制系统那叫一个复杂,各种线路密密麻麻,电子元件更是多如牛毛。我检查了半天,没发现明显的问题,心里不禁犯起了嘀咕。这时候,天已经亮了,车间里的工人开始陆续上班,都围在不远处看着我,眼神里满是期待。 我揉了揉发酸的眼睛,决定换一种思路。既然电路和控制系统没查出问题,会不会是机械部分出了毛病?我开始检查冲压机的机械传动部件,从皮带、齿轮到轴承,一个一个仔细排查。当我检查到冲压机的主轴轴承时,发现轴承有点微微发热,用手转动的时候,能感觉到有一丝卡顿。我心中一动,立刻用专业的检测工具对轴承进行了更详细的检测,发现轴承内部已经有了一定程度的磨损,这很可能就是导致机器故障的原因。 我把检测结果告诉了老吴,老吴一脸疑惑,说之前那两个工程师也检查过机械部分,没提到轴承有问题啊。我笑了笑,说可能是他们重点都放在了电路和控制系统上,忽略了机械部分的小细节。我让老吴找来同型号的备用轴承,决定当场更换。更换轴承可不是一件容易的事,需要把机器的部分外壳拆下来,还要小心翼翼地拆卸和安装轴承,稍有不慎就可能影响到机器的精度。我全神贯注地操作着,每一个步骤都一丝不苟。 经过几个小时的努力,轴承终于更换好了。我重新组装好机器,接上电源,然后对老吴说:“先试运行一下看看。” 老吴紧张地点点头,按下启动按钮。冲压机缓缓启动,开始平稳地运行起来,运行了半个小时,一个小时,机器没有出现任何异常。老吴的脸上终于露出了笑容,周围的工人也都欢呼起来。我长舒了一口气,这台价值上千万的精密冲压机总算修好了,厂子也能恢复正常生产了。 老吴拍了拍我的肩膀,感激地说:“老周,这次真是太感谢你了,要不是你,我们厂子这月可就完了。” 我笑着说:“谢啥,这是我分内的事。以后机器有啥小毛病,随时联系我。” 离开盛达机械的时候,我心里也挺有成就感,干了这么多年维修,每一次成功解决问题,都让我觉得这份工作特别有意义